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日本CKD气缸(活塞杆)针对轴磨损的技术步骤有哪些
日本CKD气缸的磨损后的修复是一个值得关注的问题。当轴的材质为 45号钢(调质处理)时,如果仅采用堆焊处理,则会产生焊接内应力,在重载荷或高速运转的情况下,可能在轴肩处出现裂纹乃断裂的现象。如果采用去应力退火,则难于操作,且加工周期长,检修费用高。当轴的材质为HT200时,采用铸铁焊也不理想。
日本CKD气缸由于表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展。从而提高表面抗腐蚀能力,并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高日本CKD气缸杆疲劳强度。 通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了日本CKD气缸杆表面的耐磨性,同时避免了因磨削引起的烧伤。滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质。同时,降低了日本CKD气缸杆活塞运动时对密封圈或密封件的摩擦损伤,提高了日本CKD气缸的整体寿命。
日本CKD气缸是一种高质量的工艺措施,现以直径160mm镜博士牌削滚压头(45钢无缝钢管)为例滚压。滚压后,日本CKD气缸杆表面粗糙度由幢滚前Ra3.2~6.3um减小为Ra0.4~0.8um,油缸杆的表面硬度提高约30%,油缸杆表面疲劳强度提高25%。油缸寿命,提高2~3倍,滚压工艺较磨削工艺效率提高15倍左右。以上数据说明,该滚压工艺是的,能大大提高日本CKD气缸的表面质量。
日本CKD气缸活塞杆是液压缸中重要的执行元件,因此其可靠性和稳定性非常重要。但是如果液压缸活塞杆出现外泄情况是什么原因造成的呢?
日本CKD气缸原因一:表面碰伤
装载机在起升过程中,由于铲斗的运动,使斗内物料滑落,砸在伸出的活塞杆表面上,造成表面出现微小凹坑,增大了密封圈与活塞杆的摩擦力,使密封圈磨损失效。目前这已成为外泄的主要问题之一。
日本CKD气缸原因二:防尘圈防尘差
在实际上中,人们对液压缸防尘圈防尘重视程度不够,体现在以下两个方面:
①防尘圈结构选型不合理。随着各行业非标机械多用途的应用,尤其是个体用户在高污染的煤矿、矿山等场所,每日连续十几个小时超载、超温,要求防尘圈必须具有高抗污染、抗高温的功能。目前单唇口防尘圈已不能适应这类机械的需要,从拆检的液压缸防尘圈来看,基本失去防尘功能,使污染物从活塞杆进入,造成密封磨损失效。
②防尘圈在装配过程中保护措施差。主要表现在机械整机喷漆过程中,对液压缸防尘圈不采取保护措施,造成防尘圈唇口部位存在残留油漆,对防尘圈起到一定破坏作用,影响防尘。从拆检的液压缸发现防尘圈内部存有油漆,可以说明这一点。
日本CKD气缸原因三:与导向套的配合间隙选配不合理
按照液压缸设计原则,活塞杆与导向套的配合公差是H9/f8。但在实际应用中,如果二者配合为Z小公差值,由于建筑机械长时间超载,高温情况下材料膨胀,容易造成表面油膜锐减,密封唇口润滑降低,局部温度超过密封圈容许温度,使密封圈高温老化,失去密封。
日本CKD气缸原因四:轴用组合封结构不合理
目前日本CKD气缸活塞杆主要密封结构是防尘圈+低压密封(Y形圈)+高压密封(轴用组合封),Y形圈经过多年研究,是比较成熟的结构,加上进口Y形圈的应用,低压密封质量基本不存在问题。轴用组合封进口件较高,而产件密封唇口设计角度不合理,容易使唇口在高温状态下发生材料流动问题,使密封唇口尺寸和形状发生改变,造成密封失效,使压力集中在低压密封Y形圈处,以出现外泄问题。从拆检的液压缸中,发现以上问题确实存在。